一、液压泵故障现象及原因分析:
(1)检査动臂油缸的内漏情况。zui简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检 査,密封圈如己磨损应予更换。
(2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀 芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0. 06mm,磨损严重应更换。
(3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压栗严重磨损。
二、经检查测量液压泵的压力仅为5_7mpa,明显低于液压系统的额定压力。拆卸液压栗后发现轴套己磨损,低压区泵壳内 壁被齿轮严重“扫模”,侧壁也稍有磨损。由此可见,造成动臂带载不能提升的主要原因为:
a.液压泵严重磨损。在低速运转时栗内泄漏严重;高速运转时,栗压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显 著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升髙,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损 坏,丧密封能力,液压油变质,zui后导致故障发生。
b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。 动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力髙。
c.液压系统设计不合理。由图1可知,操纵阀与全液压转向器为单栗串联,安全阀调定压力分16mpa,而液压栗的额定 工作压力也为16mpa»液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,*不换油,
液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵栗壳炸裂(后曾发现此类故障)
三.液压泵改进及效果:
(1)改进液压系统设计。经过多次论证,zui后采用*的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,见图2。新系统能够按 照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回 路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。
(2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系列80/4a液压泵排量由10ml/i■提髙为14ml/r,系统调定压力为14mpa,满足了动臂油缸举升力和速度要求
(3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检査 和维护。
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