9Cr2Mo辊套开裂失效分析有哪些原因?

9cr2mo辊套开裂失效分析有哪些原因?
1.辊套的技术要求
9cr2mo辊套外形尺寸如图1所示,热处理工艺过程:电炉炼钢→锻后球化退火→粗加工后调质→工频淬火,调质硬度为241~286hbw,淬火硬度为53~56hrc,淬硬层深度≥10mm。辊套开裂处如图2所示,裂纹为纵向延伸,扩展深度很大。
2.理化检验
(1)化学成分分析
对材质进行成分分析,结果见附表,实测值中si稍低于标准值,裂纹试样中的cr稍低于标准值、c稍高于标准值,其他基本符合9cr2mo化学成分要求。
表1 试样主要成分分析结果(质量分数)(%)
元素
c
si
mn
p
s
cr
mo
标准值
0.85~0.95
0.25~0.45
0.20~0.35
≤0.025
≤0.025
1.70~2.10
0.20~0.40
裂纹试样实测值
0.98
0.20
0.26
0.025
0.016
1.56
0.25
(2)断口分析
断口试样如图3所示,断面平坦,没有塑性变化颗粒,为脆性开裂。在hitchi s-3400型扫描电镜上对开裂面进行微观形貌分析和能谱分析。微观形貌如图4a所示,断面有一条沿灰色覆盖物走向的裂纹,由图4b、4c可看到断口表面有大量灰色覆盖物,对此覆盖物进行能谱分析,结果如图5所示,断裂面覆盖物主要组成元素为o、fe、c,另外含有cr、mo、si等。
(3)显微组织分析
从开裂处横向截取一个试样,制备成金相试样,在400倍显微镜下观察结果如图6所示,由表面组织图可以看出,该组织为细针状淬火马氏体与网状、粒状碳化物。由基体组织图7可以看出,该组织为回火索氏体与粒状、网状碳化物。
(4)硬度测试
使用显微硬度计对试样进行显微硬度测试,测试结果表面硬度为55~57hrc,心部硬度为44hrc,淬硬层为18mm。硬度达到技术要求,淬硬层偏深。
3.分析与讨论
断口含有大量铁的氧化物等,非金属夹杂严重,破坏了集体的整体性和连续性,断口表面与心部组织中存在大量的粒状、网状碳化物,增加了金属材料的脆性,降低断裂韧性,淬火过程中加热时间长,加热温度高,淬硬层偏深,形成马氏体组织应力大,在辊套工作受力时, 在非金属夹杂处产生裂纹,裂纹沿晶界快速扩展,导致辊套开裂。
4.结语
9cr2mo辊套开裂可以通过严格控制钢水的成分和杂质元素的含量,提高钢水的纯净度。球化退火充分,消除网状碳化物。表面淬火时,减少上下循环次数,减少加热时间,控制淬硬层办法加以解决。

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